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淮鋼煉鐵廠漂亮“打水仗”

作者:skautolife.com 瀏覽量: 0 時間:

近日,筆者從淮鋼公司月度成本分析會上獲悉,10月份該公司煉鐵廠的噸鐵水耗從年初的1.2噸降到了目前的0.87噸,月節約用水86159噸,創歷史好成績。這場“水仗”贏得漂亮!就此,筆者走近煉鐵,了解了“水仗”背后的故事。
  針對實際立項攻關
  以前,該廠噸鐵水耗為1.2噸,但根據實際計算,用水量不應該有這么高。圍繞降低噸鐵水耗,煉鐵人從來就未停止過努力。2013年,該廠廠長陳永衛就提出了對粒化渣皮帶進行“水改氣”的改造,在粒化渣皮帶頭安裝壓縮空氣噴嘴,用于代替消防水沖洗皮帶上粘接的水渣。此項措施,有效地減少了皮帶打水量,皮帶通廊下方到處淌水的現象也徹底消除。2014年,在常務副總經理李培松的指導下,煉鐵廠將淮龍公司的水渣水,返回到煉鐵廠使用,明顯減少了煉鐵廠渣池新水補入量。
  近兩年來,在煉鐵廠一提到水,讓分廠領導頭疼的事就是地下管網到處漏水,夸張一點說在煉鐵廠區內有好幾只“泉眼”,不停地向外流水。對此,煉鐵廠機電車間主任張正軍苦不堪言,每次遇到公司消防水停水時,煉鐵廠都要組成一個突擊隊,挖開地面,用水泵抽干地下水,然后再組織人員對地下管網損壞的部位進行“修補”。但這個地方處理好了,沒過幾天,其它地方又開始冒水。煉鐵廠索性就在接入消防水總管部位增加了一個閥門,只要水管道損壞,就關掉閥門,隨時更換。但在地下2-3米處,排查損壞部位難度較大,費時費力。
  今年以來,淮鋼公司深入開展了“挖潛降本,管理增效”活動,煉鐵廠將“降低噸鐵水耗”納入了分廠攻關目標,決定狠下心來打一場“水仗”。
  深入排查杜絕漏水
  圍繞“降低噸鐵水耗”,分廠成立了專門攻關小組,由設備廠長張朝勇任攻關小組組長。張朝勇帶領小組成員,對廠區內的地下管網進行了拉網式的排查,發現主要問題在四座高爐的出鐵場除塵、上料除塵、加料液壓站、爐前液壓站、爐頂液壓站的冷卻水管。由于使用年限較長,這些水管大部分出現腐蝕現象,部分區域腐爛嚴重,光靠縫縫補補只能暫時解決問題,但不能徹底根治。冷卻水管道漏水不僅造成水資源的浪費,也導致各個冷卻系統的供水不足,影響設備的壽命。
  對此,攻關小組制定了冷卻水管道改造方案,對除塵風機、液壓站的冷卻水管全部架空。小組成員史改云對照原來的設計圖紙,查找出水管的位置、管道的走向以及沿途的障礙物等,重新繪制了冷卻水管路圖。7月份,利用高爐封爐的機會,該廠對冷卻水系統進行了徹底整治。據估算,這一改造每天可以減少消防水流失300多噸。
  實施技改科學補水
  筆者了解到,煉鐵廠自2012年以來,每半年組織開展一次小改小革、合理化建議成果評獎,而且評選出來的每一項獲獎成果都得到了職工的公認,并會被推廣應用。技術改造,在煉鐵廠已蔚然成風,職工積極性高漲。煉鐵廠也想要通過此項措施來拉開職工收入的差距,鼓勵職工創新創效,通過自己的智慧和付出來獲得“高薪”。
  為了全方位節約噸鐵耗水,廠長助理蔡力安排人員對水泵房、鼓風機房等用水點補水量進行了統計。經過跟蹤分析,他發現各補水點的補水量相差特別大,而且沒有規律性。他認為,補水點都是通過人工補水,很難避免關閉不及時而導致溢流損失。就此,機電車間副主任劉凱山立即帶領周雷等技術人員開展了攻關,采用自動補水的方式對補水點進行改造,設立液位計,并設定合理的補水液位,通過自動化程序來進行補水。自動補水改造后,高爐補水點的補水量下降明顯,特別是2#鼓風房。
  “自動補水改造后,我們職工的勞動強度也降低了很多。以前補水時,不知道補到什么位置,補一次水,十幾米高的水塔我們要爬好幾次。特別是中夜班補水,難度比較大,遇到雨天就更危險。自動補水解決了人工補水關閉不及時的問題,同時也減少了我們的工作量,使我們可以將更多的精力投放到設備點檢和操作上。”鼓風組組長李寶輪開心地向筆者道出了自動補水的好處。
  優化管理減少排水
  提到高爐計劃休風,淮鋼后勤處的江明華就不停地抱怨:“以前只要高爐休風,就要將渣池里的水向下水道里排放,因下水道的不暢,排水就夾雜著淤泥流淌到煉鐵南路上。盡管煉鐵廠及時安排人員清掃,但是淤泥還是在道路上留下印跡。”針對這種情況,煉鐵廠綜合辦只要在高爐休風時,都會多次到現場督促相關人員及時清理積水及淤泥,并要求減慢渣池的排水量。
  正常情況下,高爐計劃休風每次都會安排清理渣池里的積渣,需要將渣池里的1000噸水外排掉,1000噸水也就是1000元錢。對此,廠長陳永衛是看在眼里,急在心里。他提出,將四座高爐的渣池通過管道進行聯通,將高爐渣池的排水給其他三座高爐當成補水。圍繞這一思路,煉鐵廠制訂了實施方案,并安裝了管道閥門。11月18日,6#高爐計劃休風,煉鐵廠首次通過這套系統實現排水。分廠提前安排,要求其他高爐提前一天不補水,降低水位,待6#高爐休風后再通過開啟閥門進行補水。
  6#高爐車間主任季建海說:“通過優化管理,煉鐵廠渣池外排水的現象徹底消除,既降低了其他高爐的補水量,也減少了污水對環境的污染。”
  勤于思考,善于創新的煉鐵人,不光贏得了這場“水仗”,更是在多項指標上收獲了嶄新的成績。據統計,該廠1-10月份產量245.63萬噸,綜合焦比497.84Kg/t、工序能耗388.92Kgce/t、電耗119.6Kwh/t、煤氣回收874.9m3/t,均創下同期歷史好記錄。

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